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2007年度#2机组小修电气技术总结我厂#2机组小修从2007年5月28日开始,至6月14日竣工,历时18天。本次#2机组小修是我厂落实降非停措施计划、春季安全大检查、安评整改项目、全面提高设备健康水平的一次检修,也是一次集中消除机组运行中无法消除缺陷的机会,围绕“#2机组小修后180天无临修”这一总体目标,在厂部的正确领导、组织下,在“安全、质量、高效”的方针指导下,检修公司电气专业上下员工同心协力积极配合,有力地保证了三个一次成功的实现,现将本专业的小修情况总结如下:小修任务完成情况:在本次#2机组小修电气检修任务中,均由自己完成,电气完成主要项目有:1、发电机预试配合,部分损坏测温元件更换;2、主励磁机碳刷检查更换,励磁系统清灰检修,;3、#620、液压机构检修,#6201、#6202、#6501、#6502刀闸接触电阻测量;4、6kV开关柜清灰检修,开关“五防”功能完善,手车超、行程检查调整及同期性检查;5、#2机组B凝结水升压泵电机、B前置泵电机、A一次风机电机解体大修,更换轴承。6、#2炉电除尘系统电气部分清灰检修,一次连接部分检查,紧固;7、#2主变、高变检修、预试;8、380V配电装置清灰、检修,主要是各MCC的一二次触头检查;9、380V低压电机解体检修、轴承更换主要完成以下电机:#1空侧密封油泵电机,#1氢侧密封油泵电机,A、B内冷水泵电机,A、B冷供泵电机,#2卫生冲洗水泵电机,A、B火检探头冷却风机电机,A引风机A、B冷却风机电机,B引风机A、B冷却风机电机,A、B空予器上下轴承油泵电机(共4台),A、B捞渣机电机,A、B淬渣机电机等;二、小修中发现的缺陷及处理:1、6KV厂用Ⅲ、Ⅳ段开关检修,对真空断路器、F-C开关进行检查,机构松动螺栓进行紧固,发现ZN12型手车主要问题在于机构松动较多,机构磨损较严重,主要工作在于紧固松动部件,此外开关同期测量也经常不合格,调整工作困难,建议逐步更换。发现F-C开关辅助接点上玻璃罩子破碎较多,造成行程不够,建议逐步更换。2、高压电机检修:A一次风机电机运行中有异常响声,更换后轴承后正常。三、设备技改及实施:大修尚待完善的问题及对策:1、升压站刀闸普遍存在机构操作不灵活,传动机构卡涩,检修维护工作量大,停电检修方式安排困难,尤其每次安排在机组停机检修期间,给人员安排、检修质量保证都带来很大困难。建议厂部将升压站设备检修与机组检修在时间上错开。2、6KV厂用Ⅲ、Ⅳ段ZN12手车开关,机构由于操作次数多、振动大,机构磨损、变形严重,导致可靠性降低,缺陷率较高,尤其是同期性很难调整合格,建议逐步更换。F-C开关辅助接点上玻璃罩子破碎较多,造成行程不够,建议逐步更换。检修公司电气专业2007-06-19