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2010年期间1A磨主要缺陷分析锅炉专业1A磨煤机主要缺陷统计表(2010年期间):序号检修日期检修原因处理情况12010.04.5–4.301B级检修更换1#、2#、3#磨辊22010.08.27电流异常更换2#磨辊32010.09.13电流异常更换刮板,叶轮修复校正。42010.10.17排出原煤更换刮板、衬板52010.11.1异常振动更换1#磨辊。二、1A磨煤机检修具体情况记录(2010年期间):(1)、检修时间:2010-04-5---2010-4-30主要缺陷:1B检修项目,期间对磨煤机磨辊油位、油质检查。检查1A磨煤机磨辊发现:1#、2#、3#磨辊油质均发黑、油中有微量的杂质。[注1]处理情况:更换1#、2#、3#磨辊。并加入磨辊润滑油680。(2)、检修时间:2010-08-27---2010-8-296:00主要缺陷:1A磨电流异常----【辊轴承卡涩】现象及经过:2010-08-2712:31分,A磨电流:52A;给煤量:37T/H在12:32分A磨电流38.52A;给煤量:37T/H;在相隔约1分钟,在给煤量不变情况下,磨电流突然从52A降至38A;处理情况:立即开票检查,内部检查发现1A磨煤机(靠汽机房侧)2#磨辊无法转动,轴承严重卡涩,检查2#磨辊油位正常、其油质发黑。更换2#磨辊。在本次检修中对其1#、3#磨辊油位、油质进行检查:油位正常,油质尚可,外表检查未发现漏点,本次1#、3#磨辊润滑油全部进行清洗、更换:加入680磨辊油。(3)、检修时间:2010-09-13--2010-9-147:00主要缺陷:1A磨电流异常----【刮板、衬板】断裂、脱落现象及经过:2010-09-1300:301A磨煤机电流异常由48A摆动55A后恢复正常。后经观察A磨煤机石子煤排出几块磨煤机刮板碎块,且A磨煤机刮板有异音。处理情况:内部检查发现,刮板3个全部断裂,部分衬板脱落,叶轮头部有一处裂开(头部弯曲变形)。更换长刮板2块;短刮板1块;脱落的衬板进行补焊,变形叶轮进行矫正焊接恢复。于2010-9-14早上7时押票试运。下列数据从DCS系统获得:7时25分磨煤机电流40.85A7时59分磨煤机电流47A给煤量32.09T/H给煤量45T/H(4)、检修时间:2010-10-19--2010-10-1918:45检修原因:1A磨煤机石子煤斗排原煤。现象及经过:在设备运行中发现有排原煤现象,处理情况:侧机内部检查发现:内部长刮板2块全部从轴销根部断裂、另发现叶轮调节罩挡板脱落一块。更换长刮板2块,叶轮调节罩加装。(下列数据从DCS系统获得)19时28磨煤机电流48.22A22时27分磨煤机电流48.41A给煤量39.98T/H给煤量39.92T/H(5)、检修时间:2010.10.3116:10—11.21:40主要缺陷:1A磨煤机运行中振动逐渐增大现象及经过:于10月31日上午巡检人员发现1A磨煤机在运行中振动异常增大,疑有异物进入内部。处理情况:内部检查并未发现异物,检查1#、2#、3#磨辊油位、油质。检查发现1#磨辊油质发黑,油位明显下降,密封圈处有明显漏油迹象,更换1#磨辊。对其2#、3#磨辊检查发现油位正常,油质尚可,为防止磨辊轴承因油质恶化损坏轴承,在本次检修中分别都进行轴承清洗后,并重新加入磨辊润滑油680。另在本次更换6块分离器体衬板,于11月2日1:40押票试运正常。三、2010年1A磨煤机主要缺陷统计情况:通过上述缺陷的发生记录看,现1A磨煤机缺陷:磨辊轴承损坏、排原煤、刮板断裂;上图表中:发生轴承卡涩缺陷占比例的49%,排原煤缺陷17%,刮板断裂17%,运行中振动异常增大17%,其中缺陷发生比例最高一项:磨辊轴承卡涩。磨辊轴承损坏事故多次发生为设备稳定运行带了很大的压力,极大地增加了锅炉维护人员的工作量。四、原因分析1、密封圈漏油是造成磨辊轴承卡涩的主要原因1.1轴承是磨辊的重要组成部分,由上下2个轴承组成,磨长时间运行,运行工况差,润滑油作用是延长磨辊轴承使用寿命。而其轴承的安装、工艺质量标准最为重要。直接影响制粉系统设备使用寿命。1.2磨辊轴承箱腔体内骨架密封安装在最外侧,主要起到防止粉尘进入轴承密封作用,若骨架密封稍有轻微损坏,加上磨内运行工况较差,冷热温差变化,加剧密封设备磨损,从而失去密封的效果,最初的出现轴承油位下降,日积月累油质变黑、油位干枯症状,磨辊轴承失去润滑,工作温度持续超常上升将导致轴承很快损坏,最终发生轴承损坏。1.3目前电厂磨辊返回解体检修是由外部检修负责,其检修内容:更换磨辊轴承、更换油密封圈,经返修后拉回仓库,基本上是完成品,检修中只需对磨辊进行加油即可
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