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锅炉炉膛中、上部卫燃带挂焦问题探讨前言我司选用东方锅炉厂SHX-20-1.25W4型双硫化床锅炉,燃用南方无烟煤,低位发热值为5000KCal/kg,挥发份小于5%之间,灰份小于30%,颗粒度在1~13mm。其中细颗粒<1mm以下的比例不能大于30%以上,燃用该质煤种在目前福建、福州内我司当属首例。对东方锅炉厂的SHX-20-1.25W4型双硫化床锅炉燃用这品位的煤质,不论从设计及试运行上,仍还需要摸索、研究、改进。1)设备主要参数:额定蒸发量20t/h,汽包工作压力1.25MPa,额定工作压力1.25MPa,额定蒸汽温度194℃,给水温度104℃,锅炉出口烟气容量45000Nm3/s,排烟温度小160℃,热风温度90℃,锅炉热效率90以下,燃料消耗量3.5t/h。从2012年3月份开始,公司的锅炉就陆续安装完成投入试运行,试运行锅炉负荷在额定负荷的80%,运行过程中,锅炉炉膛的中、上部就产生了严重的挂焦现象。当然锅炉的挂焦结渣原因是多方面的,涉及到锅炉的设计、燃烧煤种的特性、炉内气流的空气动力场状况、人员操作运行的方式等。为解决锅炉挂结焦的问题,我司也努力查找出挂结焦的原因,也多方面分析和制定解决的方案并试运行。2设计与实际使用燃煤特性偏差问题:但现用质煤可能1mm以下粉状比例过多,大于总量的30%左右,使运行中炉膛中、上部的煤粉量过大,燃烧时稀相区浓度大产生的热量过高,热量无法被传导出去,使炉膛中、上部温度超高挂结焦;但我司通过运行的控制和投煤的把控使炉膛上部温度能控制在1000℃以下,本应会避免挂结焦。3选择合理的炉膛中、上部温度防止炉膛中、上部挂焦,其烟气温度就不能过高,对弱结渣性煤应小于1250℃,对强结渣性煤应小于1100℃,本厂现用煤种在烟温低于1100℃时,则挂焦大为减轻;炉膛内温度高,将使煤中一些易挥发碱性氧化物汽化或升华;碱性氧化物凝结温度在1000~1100℃,温度高碱性氧化物直接凝结在受热面、挂砖上,形成致密的强黏结性灰;烟温高时,煤灰又呈熔化或半熔化状态,熔融灰又会直接黏在挂砖上,加重挂焦程度,故应控制炉膛中、上部温度在1000℃以内为好。4控制合理的炉内过量空气系数过量空气系数增加,受热面、卫燃带挂砖结焦趋势减轻,当炉膛内烟气温度超高时,增大二次风量,此时二次风起到降温、增加烟气流速、使燃烧中心进一步上移,从而使炉膛中、上部挂砖壁面处的烟温降低,同时炉膛上的沉积物也降低,也可减轻水冷管束、过热器管束的积灰。二次风作用主要是补充炉内燃料燃烧的氧气和加强物料的掺混,另外,能适当调整炉内温度场的分布,对防止局部烟气温度过高、降低NOX的排放起着很大作用;但二次风过量,造成炉膛内烟气流速加大,要保持炉膛出口呈负压,引风量相应就要加大;一则使排出锅炉的烟气浓度增大,相应排出量也增加,将造成排烟热损失增大,使锅炉热效率下降;二则由于引风量加大,也造成耗电量增加。二次风的调配:下二次风口在7.6米层,上二次风口在10.8米层;下二次风口离密相区近,风量为刚满足理论空气量的要求;南方无烟煤的燃烧在密相区及炉膛部位不存在缺氧的状况。下二次风开大将直接影响密相区温度,且将加大密相区至上二次风口之间烟气细煤灰的流速,此也就造成停留密相区的细粉燃煤量减少,使床温下降,只能靠加大给煤量来提升维持床温,细颗粒煤在炉膛内的停留时间缩短,造成不完全燃烧的量增大,煤灰可燃物含量增高;而上二次风口刚好在易挂焦下部1~2米处,当烟灰温度太高,迫不得已,只好调大二次风量进行强行吹冷降温,使该部位高温烟气快速流向上部水冷管束及过热器受热面;上二次风加大能使过剩空气量超20%以上,有利CO的燃尽;当灰浓度大时,对流传热大,将使蒸发量及主蒸汽温度提高;但上二次风也不能过大,过大将造成上部灰浓度速降低,烟温也降,此将造成对流传热减少,单靠烟温的辐射传热是无法满足各受热面的吸热要求,故使蒸发量及主蒸汽温度迅速下降;二次风量只有调整到一适当量、且维持不变,才能保持一定的灰浓度,烟温,才能确保主蒸汽量及温度的稳定。5烧不同煤种掺烧灰熔点高、粗颗粒比例大的煤。在运行过程中,掺入含灰量少、灰熔点高的煤后,单位时间内灰分沉积数减少,高熔点固态灰对挂焦有一定的冲刷作用,可使挂焦量减轻;以一定比例的粗颗粒煤掺入,可减少1mm以下煤粉的占有率(1mm以下煤粉的占有率最好<40%),就相当增加了密相区的给煤量,同时也减轻炉膛中、上部新鲜煤粉的占有量,炉膛中、上部煤粉浓度降下,其炉膛中、上部可燃物减少,温度就提升不上去,改善了炉膛中、上部的温度,避免了挂焦的产生。6结束语依上述的分析及对策措施,运用于现在的锅炉运行中,使锅炉炉膛的中、上部原来的严重挂焦现象得以消除,但现燃用该种劣质煤由于细颗粒偏大,现锅炉试运行负荷在额定负荷的60%时,锅炉的热效率只有75%,待
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