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HH10-F-05输煤系统导料槽改造项目可行性研究报告(2010版1).doc 立即下载
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HH10-F-05输煤系统导料槽改造项目可行性研究报告(2010版1).doc

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云南大唐国际红河发电有限责任公司PAGE-7-编号:HH10-F-05重大特殊项目可行性研究报告书项目名称:输煤系统无动力自动消尘导料槽技改项目单位:云南大唐国际红河发电有限责任公司编制:审核:批准:2010年04月20日输煤系统无动力自动消尘导料槽改造可行性报告一、前言(一)项目名称:输煤系统无动力自动消尘导料槽改造(二)项目性质:技改项目(三)可研编制人:(四)项目负责部门:设备工程部(五)项目负责人:二、项目提出的背景及改造的必要性:(一)承担可行性研究的单位:大唐国际红河发电有限责任公司设备工程部(二)项目提出的背景:目前我公司输煤系统粉尘较大,现场设备磨损较严重、缺陷较多,维护、保洁人员工作量较大,也影响到现场工作人员的身心健康,(三)进行技术改进的必要性:由于粉尘较大,输煤系统多管冲击式除尘器工作负荷相当大,造成除尘器系统缺陷率相当高:且栈桥系统冲洗水量也比较大,这样除尘、排污系统、煤水处理系统压力都相对较大。因此输煤系统的粉尘治理势在必行(四)调查研究的主要依据、过程及结论;通过对小龙潭电厂输煤系统的考察,以及我公司输煤系统#5甲乙路胶带输送机尾部导料槽改进后试运,抑制扬尘效果比较明显。(五)原系统或设备的基本情况:1.拟进行改造的系统或设备的基本情况说明:原来导料槽采用北京金海明科科技发展有限公司封闭式导料槽。封闭导料槽由封闭箱体和托架组成,即将槽型托辊组中的侧托辊去掉改成高分子材料的板才支撑侧皮带,同时保留水平托辊。托架支撑水平托辊和封闭箱体;封闭箱体支撑滑板在加上侧板和上盖构成封闭箱体。落料点下采用胶环缓冲托辊,托辊间距为400mm。封闭箱体上盖采用平顶。箱体宽度根据设计院要求,即:B=1200时,箱体上口宽1180mm,箱体高度从中间架上表面距封闭箱体顶面=860mm。2.系统或设备简述;甲乙两路#2--#7胶带机导料槽共170.4米;其中#5甲乙各18米已改造。3.铭牌;4.制造商;北京金海明科科技发展有限公司5.投产日期;2006.36.技术状况及其他有关技术参数;位置封闭箱体长(米)单路双路2#16.833.63#16.833.64#16.833.65#18366#16.833.6合计170.47.运行简历;从机组投产输煤系统一直运行至今。8.主要历史状况等:(六)存在的主要问题:1.缺陷情况的记录和叙述;碎煤机之前的胶带机尾部导料槽下部缓冲托辊,由于煤块冲击损毁较频繁,已更换为缓冲床。各级胶带机导料槽边皮磨损严重,检修、更换不方便;扬尘较严重。2.安全生产;曾发生过#2甲胶带机导料槽内部导料板与胶带之间卡煤造成皮带的划伤,后将导料挡板拆除。3.系统匹配;导料槽内胶带下高分子耐磨滑板、上部滑条都磨损较严重,滑条采用废旧皮带替换。整体密封效果不好。4.环境保护;减少扬尘5.节能降耗、提高经济性;改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。6.改善劳动环境和条件等:有效改善输煤栈桥内部环境,减轻劳动强度(七)需要通过技术改造解决哪些问题。主要解决各转运站点,胶带机导料槽处扬尘严重问题。改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。三、方案论证:(一)改造方案描述;拆除现有导料槽及下部单辊托辊组,更换为槽型托辊组及新型密封导料槽,内部增加若干道橡胶挡帘,增设平衡风管及扩容器。(二)改造后预期达到的效果;解决各转运站点,胶带机导料槽处扬尘严重问题。改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。彻底改善现场作业环境。(三)应从全部可能的设计方案中,提出2~3个最适合的可选方案(或建议方案);从#5甲乙胶带机尾部导料槽改造试点结果看,采用无动力自动消尘导料槽技术应该是可行的方案。(四)施工方案、过渡方案;根据试点经验,各个转运点可以甲乙路分别逐点进行。(五)是否需要停机停炉或结合机组大、小修等;不需要(六)从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法;根据试点经验,方案可行。施工中注意,一路施工时,保证另一路可靠运行,并在开工后第二天保证改造点具备紧急备用条件。(七)要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益、投资回报作出综合比较;(八)提出推荐方案。推荐云南机械工业能源设备技术公司无动力自动消尘导料槽方案四、项目规模和主要内容:(一)项目方案及内容综述(不超过40个字);拆除现有导料槽及下部单辊托辊组,更换为槽型托辊组及新型密封导料槽,内部增加若干道橡胶挡帘,增设平衡风管及扩容器。(二)工程计划开竣工时间;招标或议标后90天供货(三
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